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近日,马头洗选厂砥砺“峰峰品格”、发扬“峰峰特性”,坚持“自己能干的活儿一律不外委”原则,首次自主完成了30米长、吨重干燥机的托轮轴承更换工作,确保全厂安全生产。

4月15日,厂洗选车间干燥工段岗位司机汇报#干燥机托轮西北侧轴承发热,接到通知后机电科立即安排人员进行拆盖检查,发现轴承内圈保持架破裂,需要更换。干燥车间作为选煤厂生产的关键环节,一旦停下会直接影响尾煤产品质量,同时也对精煤生产造成影响,机电科当即决定“咱们自己来干!”。

因疫情原因,厂家不能到厂指导,机电科积极与设计院和安装厂家联系,了解安全事项、技术要点后,多次到现场研究、商讨、确定检修更换方案,制定检修安全措施。

本次检修是近年以来自主检修起顶吨位最大的一次作业,也是机电科维修人员首次对干燥机轴承进行更换,检修人员经验较少,厂家也不能现场指导,都增加了工作难度。为减少更换时间,15日下午机电科制作了专用工具,重点对两套分体式T千斤顶和一套10T千斤顶进行了细致检查和保养,充分做好准备工作。

4月16日,上午8:00机电科维修人员迅速抵达现场,开始稳步检修作业。首先现场学习作业安全措施,对设备停电上锁挂牌,专职安全员到位;安全管理部专职人员全程紧盯检修现场,确保维修人员规范操作。

更换过程中,最关键、风险最大的一步就是30米长、吨重桶体起顶过程,机电科技术人员检修前对桶体的起顶作业多次研究、细致布置,找准支撑位置。作业时,机电科安排专人指挥,两名骨干技术人员同时操作起顶,使两个千斤顶行程一致,确保桶体保持平衡。

同时,由于检修空间狭小,叉车无法进入,维修人员只能将重达公斤的轴承放置在干燥车间门口,使用电动葫芦、结合人力拉拽到位进行安装。

科党政工为职工提供热水、午餐,做好后勤服务工作,确保检修进度。下午6:00,在大家的齐心协力下,用时10小时顺利完成了轴承更换任务,干燥机一次试车成功。

本次更换作业是马选厂首次对30米长、吨重干燥机的托轮轴承进行更换,机电维修人员充分发挥“三个不相信”精神,“想干事、能干事、干成事”,安全高效地完成了检修任务,充分激发了职工活力、有效锻炼了队伍能力,同时节约检修费用2万元。(图文:机电科)

■责编:周鑫

■编辑:赵敏

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